本網(wǎng)訊 華電能源哈爾濱第三發(fā)電廠按照國家標準嚴格執(zhí)行脫硫、脫硝、除塵改造標準,針對機組特點,采用成熟可靠技術進行改造,修改完善脫硫、脫硝專項應急預案、煙氣在線管理考核細則等制度,已實現(xiàn)機組“全脫硫”,預計2015年實現(xiàn)“全脫硝”。
脫硫指標達標。該廠#4、#3、一期機組脫硫工程項目分別于2010年、2011年、2013年末投入運行,自此完成了2×600M機組和2×200MW機組的石灰石-石膏濕法脫硫工藝改造。目前,脫硫DCS 系統(tǒng)運行狀態(tài)良好,煙氣連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)檢測數(shù)據(jù)準確,全廠綜合脫硫投運率達到99.6%,其中#1機組脫硫投運率達100%,二氧化硫排放濃度為27毫克/立方米;#2機組脫硫投運率達100%,二氧化硫排放濃度為20毫克/立方米;#3機組脫硫投運率達99.52%,二氧化硫排放濃度為34毫克/立方米,#4機組脫硫投運率達98.85%,二氧化硫排放濃度為32毫克/立方米。
脫硝成效顯現(xiàn)。#2、#1機組采用LNB+SNCR技術路線,分別于2013年、2014年末完成脫硝改造。第一步對鍋爐進行低氮燃燒器改造,改造后采用“分拉垂直親和濃淡煤粉燃燒”立體分級低氮燃燒技術,將NOX初始排放濃度由580mg/m3 降至320mg/m3;第二步采用爐內(nèi)SNCR技術,向爐內(nèi)噴射尿素還原NOX,將NOX排放濃度降至200mg/m3以下,滿足國家《火電廠大氣污染物排放標準》(GB13223-2011)。截止目前,2號機組脫硝投運率達到99.4%,氮氧化物排放濃度為180毫克/立方米,實現(xiàn)了達標排放。#4機組脫硝改造于2014年11月完成,設計效率達到80%,目前正處于試運行階段;#3機組脫銷改造預計于2015年完成。
除塵數(shù)據(jù)可觀。2013年12月末,該廠1、2號機組經(jīng)改造后的除塵器投入運行,煙塵排放濃度由原來的124mg/m3降至12mg/m3,遠低于國家標準(≤30mg/m3的排放標準),除塵效率達到99.95%以上,大大降低了煙塵排放。
哈三電廠4臺機組在線監(jiān)測系統(tǒng)采用直接抽取加熱采樣式煙氣連續(xù)檢測系統(tǒng),煙氣的全參數(shù)(二氧化硫、氮氧化物、粉塵、流量、溫度、壓力、濕度)用于環(huán)保排放監(jiān)測和設備運行控制,煙氣監(jiān)測參數(shù)經(jīng)過處理后實現(xiàn)了環(huán)保數(shù)據(jù)的儲存、打印、統(tǒng)計、傳輸功能,并已通過環(huán)保部門監(jiān)測驗收。其中#1、#2機組脫硫出、入口及#3、#4機組脫硫入口和煙囪入口A、B兩側共10套數(shù)據(jù),實現(xiàn)了與省、市環(huán)境監(jiān)控中心的聯(lián)網(wǎng)。